铜冶炼含砷污水处理方案内容摘要:

pH=~ ,故对后续除砷反应影响甚微。 污酸中砷主要以三价砷的形态存在,即 AsO+离子,分析砷的电位 —pH 图,在硫化去砷反应中,应控制氧化还原电位在 50~ +50mv 之间,经生产实践证明,在 此控制条件下,砷的去除率可达 95%,而铜的去除率可达 98%以上。 采用分步硫化工艺处理污酸,在处理后的反应液中砷浓度一般低于 100mg/L,能够回收污酸中的有用金属,并为污水处理站的达标排放创造了条件。 但硫化工艺设备投资和处理成本较高,处理成本中 Na2S 的费用约占处理费用的 20%~ 30%,吨酸处理成本约百元左右。 高投入和高成本制约了一些中小型企业对该工艺的运用。 已有资料显示采用电积法处理含砷污酸其成本低于硫化法,目前已形成试验规模,相信能很快在生产中得到运用。 含砷污水的处理 处理 原理 铜冶炼企业均设有污水处理站,处理硫酸车间污水和全厂生产污水。 一般进入厂污水处理站污水的特点是处理量大,成份复杂。 如金隆铜业公司和金昌冶炼厂的综合污水水质 见表 2。 表 2 污水水质成分 成分 H2SO4 As F Cu Fe Zn Cd 贵治 3920 440 620 300 600 金隆 1314 547 307 重金属离子,特别是砷离子,给污水处理工艺的选择带来一定的难度。 按照 GB89781996 限定的砷排放浓度为 ,在设计选取的工艺指标中,砷离子的总去除率要达到 99%,才能使处理水达标排放。 采用简单的石灰乳中和工艺不能保证水质达标排放。 在近几年投产的大型铜冶炼企业和进行技术改造的环境治理企业,对含砷酸性污水处理均采用了石灰乳两段中和加铁盐除砷工艺,经生产实践证明,该工艺是行之有效的,在砷离子达标排放时,其它重金属离子均能达标排放。 该工艺流程见图 2 该工艺反应机理分别为: 一段中和反应控制 PH= 7~ 8 Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4↓ +2H2O 2H3AsO3+Ca(OH)2=Ca(AsO2)2↓ +4H2O 氧化反应分别使 Fe2+氧化成 Fe3+,As3+氧化成 As5+生成铁盐及亚铁盐。 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 2Fe(OH)3+3As2O3=2Fe(AsO2)3↓ +3H2O Fe(OH)3+H3AsO4=F3AsO4+3H2O Fe(OH)3+H3AsO4=FeAsO3+3H2O 因素 ① PH 影响 二段中和控制 PH=10~ 11,使上述反应中的铁砷盐和钙盐在碱性条件下完全沉淀。 在上述反应中,要保证砷的去除率达到 99%,关键在控制二段中和反应的条件,依据有关去砷的试验资料,见图 图 4,但二段中和反应控制 PH=9~ 11 时,可使出水中 As<。 ② Fe/As 的影响 不同 pH 值与铁盐共沉曲线图,当 Fe/As> 10 时,处理出水中的砷< ,在生产中,对不同的含砷酸性水按上述控制参数及反应条件进行调整,都取得了较好的处理效果。 ③ 凝聚剂的影响 在上述反应后添加凝聚剂有助于中和产物的快速沉淀, PAM 具有较 好的吸附、桥联作用,使铁砷盐及钙盐在浓缩池中能够快速沉淀。 ④ 设备的影响 两段中和加铁盐去除含砷污水处理工艺,处理效果的优劣与工艺装备及测控设施的先进可靠程度有关,关键设备及仪表采用国内外的先进产品,能为整个处理工艺的达标运行奠定了可靠的基础。 3 中和渣的处理 脱水后的中和渣主要成分是石膏和铁砷盐,含其它重金属碱式盐 (Cu(OH)2,Zn(OH)2等 ),在目前阶段,回收其中的有用金属难度大,生产成本高。 为了不造成二次污染,必须对中和渣进行妥善处理。 通常采用永久渣场填埋。 4 结论 铜冶炼含砷污水处理采用硫化法和石灰乳两段中和加铁盐除砷工艺,能够达到预期目标,但污酸处理存在着处理成本高的,有待于新的处理工艺运用,目前国内已有院校试验电积法处理含砷污酸,其成本低于硫化法,将给企业带来明显的效益。 目前铜冶炼企业含砷污水虽然经处理后做到了达标排放,但在处理水返回使用,降低处理成本方面仍有许多工作可做,这些工作与企业体制,管理水平有着明确的联系。 做好这些工作可明显提高企业的经济效益和环境效益。 字号:大 中 小 来源: 重金属污染,砷污染防治信息网 兰州捷晖生物环境工程有限公司 崔树生 摘 要 :烟气制酸废水的处理一直是国内外行业难题。 近几年, 国内一些铜冶炼企业引进、开发了分步硫化法处理铜冶炼烟气制酸污水。 但这些处理工艺都存在诸多缺点,如工艺流程长、设施设备庞大、占地面积大、投资费用大、物料运输量大、运行费用高昂、有二次污染物产生、处理后的渣和水无法回收利用等。 某公司与兰州捷晖生物环境工程有限公司开展技术合作,在某公司化工厂生产现场,用 EX2020 药剂对 30 万吨硫酸系统所产生的硫酸废水进行了去除铜、砷的中试试验,取得了良好的效果。 关键词 : EX2020;硫酸废水;回用 1 概述 由于经济及技术问题,国际、国内绝大多数硫酸企业废水处理的目标是达标排 放,深度净化和全部处理回用的企业几乎没有,少数企业只是对局部工艺废水进行处理,回收有价金属。 主要处理方法有石灰法、石灰 —铁盐法、硫化法、氧化法等。 但这些处理方法都存在诸多缺点。 2 减排再利用工艺的提出及分析比较 减排再利用工艺的提出 经过前期的探索性试验、实验室条件试验、现场验证小试及现场中试, EX2020 药剂处理铜冶炼烟气制酸污水工艺简单易操作、安全可靠。 工艺流程如下: 制酸装置排出的酸性污水首先进入均化池存储,使各种离子浓度不同的污水在均化池内混合至水质均匀稳定(停留时间约 8 小时) 后,由泵经过管式混合器输送至一级搅拌反应罐, EX2020 药剂从管式混合器加入,根据水中金属离子总浓度,定量泵自动调节药剂投加量,污水在一级反应罐内搅拌反应( 40 分钟)完成后,混合液流入1沉淀罐沉淀( 50 分钟),沉淀产生的泥水混合物经污泥脱水装置脱水,脱出的水及沉淀上清液回流至 1中间储槽,含金属污泥返回冶炼;去除金属离子的 1中间储槽的清液,由泵经管式混合器输送至二级搅拌反应罐,EX。
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