化工
塔径 mm 材质 60块板 单溢流苏尔寿筛板塔盘,板间距 300mm, 塔盘编号 01~60 1,600 塔板: Q235B 1 套 N2管口处,进料分布管 1,600 20 T201( Φ1600) 数量 说明 塔径 mm 材质 60块板 单溢流苏尔寿筛板塔盘,板间距 300mm, 塔盘编号 01~60 1,600 塔板: Q235B 1 套 N2管口处,进料分布管 1,600 20
/塔盘 (mbar/tray) 最小流量 最大流量 最小流量 最大流量 154 2Pass BDH 4,000 450 32 50 55110 2Pass BDH 4,000 450 31 50 塔盘总压降 , mbar 477 486 炔烃水洗塔 T301( Φ1400) 数量 说明 塔径 mm 材质 46块板 单溢流 XXXX筛板塔盘,板间距 300mm,塔盘编号 01~46 1,400
必要通入高温蒸汽对滤芯进行强化反吹,以充分 恢复滤芯过滤性能。 需要注意的是,当蒸汽反吹完毕后,一定要通干气以及柴油清洗罐体内的水分。 当操作需要采用手动模式时,在现场 PLC 控制系统上设有手动按钮, 在需要冲洗时,按动手动按钮,即可强制启动程序控制器,完成上述压差信号输出时的清洗工作;或通过调整 DCS 系统的压差来启动反冲洗。 过滤器采用 316L 不锈钢丝网滤芯,并按处理量
tems 的评估表明:一套高顺工艺的 PBR 装置,总投资费用为 亿美元,其中界区内 9700 万美元,界区外投资 3400 万美元,其它项目费用 3900 万美元。 每吨产品 PBR 的丁二烯消耗为1010Kg,在丁二烯价格为 440 美元的情况下, PBR 的现金成本为 710美元 /t,加上折旧 、投资回报等总生产成本为 1083 美元 /t。 丁苯橡胶 丁苯橡胶(
罐)液位调节 LICA21015 调节阀: D2106(锅炉水排污罐)出口排污管线调节阀 LV21015(气开) 作 用: 正作用 控制过程: 液位降低,控制阀 LV21015 关小; 液位升高,控制阀 LV21015 开大。 ⑨ LIC 21016 说 明: 正常工艺下,监测和控制 Y2109(管道蒸汽分离器)液位,设上限报警。 必须通过手动调节设定值来改变
.65 第十三章 组织机构与人力资源配置 ....................................65 企业管理体制及组织机构设置 ................................................................65 生产班制与人力资源配置 ..............................................
技发展有限公司 16 万吨/年丁二烯装置 技术方案 XXXX 炼油化工股份有限公司 第 14 页 共 47 页 14 板间距 mm 450 450 450 液流程数 1 2 2 A d/A t % 开孔率 % 堰 长 m 堰 高 mm 50 40 50 底隙 /侧隙 mm 40 60 50 降液管宽 mm 180 330 320 受液盘宽 mm 180 320 330 受液盘深 mm 0 0 0
丁二烯抽提分册 16 检修后开车的准备工作 装置检修后开车的准备工作 经停车检修后,在检修设备复位结束,机、电、仪和公用工程已就位具备投用条件时,装置进入开车准备与开车阶段。 抽提丁二烯生产装置 停车检修后工作程序 一般都要经过 拆除 盲板、系统气密、吹扫、置换,压缩机试车,萃取精馏系统溶剂冷运、热运,化学清洗 — 循环和浸泡(精馏系统)、氮 气 干燥、碳四或丁二烯试循环清洗,最后进
的阀门是否已关闭,注意确认所有与设备相连的临时管线和胶管等均已拆除,注意确认与已经充入化学品等物料的设备相连的阀门是否已关闭,防止跑料事故的发生,注意确认所有安全阀的出入口阀已全部打开,注意确认所有换热器的阀门均以 打开,注意确认备用设备已关闭。 检修后开车的准备工作 经过停车检修(系统大检修或局部检修)后,在检修设备复位结束,机、电、仪和公用工程已就位并具备投用条件时
酸解尾气( SO SO3) 碱洗塔、除雾装臵 6 磨矿机 粉尘 旋风除尘、布袋除尘 7 磨矿机、风机、泵、 噪声 消音隔声、隔声室 8 纯化分厂 萃取塔 废水( NO NH3N、Cl) 送化工分厂生产硝酸钾 9 酸解工序 NOx、 NO NH3+、尘 洗涤收尘系统 10 风机、泵 噪声 隔音室 11 化工分厂 吸咐工序 NO NH3N、 Cl 综合分厂中和池 2020年停产 12 风机、泵 噪声