15万吨低温甲醇洗脱碳建议书(编辑修改稿)内容摘要:

现 AA 公司 低温甲醇洗日产合成氨 688 吨 /天,其中壳牌制气提供531吨 /天合成氨气量,固定床造气提供 157吨 /天合成氨气量,甲醇洗涤塔已实现满负荷,壳牌制气吨氨需变换气 4200Nm3,固定床造气吨氨需变换气 4295Nm3,下段吸收温度为 30℃,上段吸收温度- 45℃,吸收压力为 3MPa,上段压力 ,甲醇循环量 261吨 /小时,洗涤塔塔径为 DN2500 30 54185。 洗涤塔下段空速=( 4295 157/24+ 4200 531/24)247。 30 247。 4247。 247。 247。 247。 3600= 洗涤塔上段空速=( 3004 157/24+ 2484 531/24)247。 29 247。 4247。 247。 247。 247。 3600= 新装置甲醇洗涤塔下段空速取 ,上段空速取 ,通过计算可知,新洗涤塔下段内径需达到 ,上段内径需达到,建议新装置甲醇洗涤塔规格为 DN2300 30。 其中一、四段塔板数及塔板间距保持不变,二、三段各减少两块塔板。 塔板间距不变。 六、 甲醇循环量计算 AA 公司 现甲醇洗涤塔共脱除 CO2 4200 531/24 + 157/24= 45879Nm3/h= 吨甲醇吸收 CO2量为: 45879/261= = 345kg 由于变换气中 CO2浓度 降低,新装置吨甲醇吸收 CO2量会有所降低,以吨甲醇吸收 160Nm3 CO2计,得新装置甲醇循环量= 20247。 160= 吨 /小时= 新装置甲醇泵的输送能力以 250m3/h选型。 七、 现装置设计 CO2回收率和需达到的 CO2回收率 现装置设计 CO2回收率= 30191 247。 106310247。 = % AA 公司 公司现日产合成氨 688 吨,日产纯碱 1950 吨,吨碱耗合成氨 353kg,耗 CO2 350Nm3,如采用固定床制合成氨, CO2回收率需达到 1/ 350247。 = % 通过物料平衡表可知,如只使用 CO2 产品气,理论 CO2 回收率=15100 247。 247。 20= %,远远不能满足纯碱生产需要,所以需要把尾气中的二氧化碳加以利用,和产品 CO2气混合作为纯碱碳化塔下段气来源。 由于尾气中理论 H2S。
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